1 前言
某铁矿磁滑轮甩尾系统由12个系列组成,处理的物料为最终破碎筛下产品。由于供矿结构变化,入选矿石中干选矿石占总入选量30%以上,地采矿石入选量占46%以上,造成入选矿石品位偏低、物料较湿。统计2012年以来入选矿石质量仅完成23.13%,其中干选矿石质量仅完成17.74%,入选量完成189万t;入选矿石水分由2009年的2.8%上升到目前的3.9%左右,且入选矿石细粒级物料含量较高,考察干选、露采矿、地采矿石-200目粒级含量分别为7.56%、7.80%、5.21%,而该粒级磁性铁分布率分别占7.84%、9.86%、8.41%,磁性铁分布率较高,造成磁选矿物与非磁性矿物互相包裹,影响磁滑轮甩尾效果。精矿产品中非磁性矿物较多,影响入磨品位,造成能耗浪费,而尾矿中磁性铁含量达到4%左右,需要另一段高场强磁滚筒进行扫选回收,甩尾产率较低。
因此,探索如何提高甩尾产率,降低金属流失,对降低选矿厂生产成本有重大意义。
2 ctx0812快速磁翻转高场强磁选机设备简介及分选原理
2.1设备简介
ctx0812快速磁翻转高场强磁选机(实用新型专利号为201220084236.4)由北京科技大学研究设计,以取代常规磁滚筒的升级换代产品,可以解决常规磁滚筒分选过程中磁性产品含有较多的非(弱)磁性颗粒,非磁性产品含有较多的磁性颗粒,不能实现高效分选的难题,大幅度提高矿石抛废率和入磨品位,降低选矿成本,提高企业的经济效益。
2.2分选原理
在黑色金属矿山,因为物料破碎后粒度粗细不匀,粒级分布广,有粉状物料和细颗粒物料,也有粗颗粒物料,而且磁性物料颗粒和非(弱)磁性物料颗粒互相混杂在一起,分选难度大,用磁滚筒分选时,由于磁场强度比较低、磁翻转少和磁搅动弱,所以分选后的磁性物料中含有较多的非(弱)磁性物料,非(弱)磁性物料中又含有较多的磁性物料,不能实现高效分选。
ctx0812快速磁翻转高场强磁滚筒采用特殊的磁系设计,磁力线发生强烈排斥、挤压和聚集,有的区域磁场强度特别高,有的区域磁场强度比较低,当外筒体和内筒体转动时,磁性物料在短时间内快速多次交替通过高场强区域和低场强区域,磁性物料会发生快速的磁翻转和磁搅动,夹杂在磁性物料之间的非(弱)磁性物料受到磁搅动,在离心力和重力的作用下会向外层移动,而夹杂在非(弱)磁性物料之间的磁性物料由于受到很大的磁场力作用,会向内层移动,从而在磁场力、重力和离心力的共同作用下实现磁性物料与非(弱)磁性物料的高效分选。分选原理示意图见图1。
图1 ctx0812快速磁翻转高场强磁滚筒分选原理示意图
图1所示快速磁翻转高场强磁滚筒包含牵引筒体1(主动轮)、输送皮带2 、外筒体3、内筒体4、磁铁5、磁性物料6、非磁性物料7。输送皮带2安装在主动轮1和外筒体3外表面,主动轮1通过输送皮带2带动外筒体3转动,磁铁5安装在内筒体4外表面,磁铁5随着内筒体4一起转动,内筒体4安装在外筒体3的里面。内筒体4由另外的传动系统带动,内筒体4的转动方向和外筒体3的转动方向相反。
图2 现场ctx0812快速磁翻转高场强磁滚筒机试验图
从试验图中红色圈内物料可以明显看出,部分无磁性或弱磁性矿物颗粒因快速磁翻转向外层抛出,实行分选目的。
3试验目的
2系列安装使用ctx0812快速磁翻转高场强磁滚筒,在保证干选尾矿mfe≤2.0%的情况下,干选尾矿产率提高≥5%,干选精矿品位提高幅度≥2.0%。
4考察内容及方式
4.1试验考察内容
每个矿种试验考察前,对ctx0812快速磁翻转高场强磁滚筒的工艺参数(皮带速度、分矿板位置、磁系转速三个参数)进行调整,确保磁滑轮甩尾磁性铁控制在2.0%以下。
在确定其他参数(给矿粒度≤15mm,含水率≤5%,台时量60~100t/h)时,对ctx0812快速磁翻转高场强磁滚筒的给矿、精矿、尾矿进行取样考察。
4.2试验考察方式
按照取样量公式q=kd2,取k=0.08,已知d=15mm,则q= =15*15*0.08 18kg,试验要求每批次综合样的重量≥ =15*15*0.08 18kg,综合样破碎后缩分出5kg制样。原、精、尾原矿的取样分别在各摆式下矿处、斜皮带、甩尾漏斗处等点位进行截取。
5 试验过程及结果分析
5.1试验考察情况
在试验调试期间,原ctx0812快速磁翻转高场强磁滚筒的筒体使用白钢制作,但在试运行期间发现筒体表面温度急剧升高现象,分析原因,由于快速磁翻转高场强磁滚筒内部磁系设计为360°,逆向旋转时金属筒体产生切割磁感线作用而产生涡流,造成筒体表面温度急剧升高。为此,设计方对筒体材料进行了优化设计,采用尼龙材料作为筒体材料。
2013年7月17日~8月18日,按照入选矿石结构性质,分干选矿、露采矿和地采矿三种不同矿种进行了试验考察。
按照试验期间实际5#皮带、溢流原品及磁滑轮甩尾品位,计算生产过程中的理论甩尾产率为6.67%,具体情况如表1:
表1 实际生产过程中理论甩尾产率计算值
取样日期 |
5#皮带原品 |
溢流原品 |
甩尾 |
甩尾产率 |
|
tfe |
mfe |
||||
7月17日 |
21.92 |
23.87 |
6.94 |
2.65 |
11.52 |
7月18日 |
20.79 |
23.04 |
6.52 |
1.95 |
13.62 |
7月24日 |
22.37 |
23.11 |
6.73 |
2.14 |
4.52 |
7月25日 |
22.68 |
22.83 |
7.03 |
2.48 |
0.95 |
7月31日 |
23.04 |
23.28 |
6.65 |
2.06 |
1.44 |
8月12日 |
23.37 |
23.57 |
6.82 |
2.21 |
1.19 |
8月13日 |
22.61 |
24.18 |
7.6 |
2.27 |
9.47 |
8月14日 |
22.26 |
22.98 |
7.1 |
2.08 |
4.53 |
8月16日 |
21.27 |
22.76 |
6.87 |
2.08 |
9.38 |
8月18日 |
21.82 |
23.47 |
7.05 |
2.14 |
10.05 |
小计 |
22.21 |
23.31 |
6.93 |
2.21 |
6.67 |
干选矿、露采矿和地采矿分别经高场强快速磁翻转试验选别后,考察结果统计见表2、表3、表4:
表2 干选矿入选考察结果
取样日期 |
给矿(%) |
精矿(%) |
尾矿(%) |
|||||||||
tfe |
mfe |
品位 |
回收率(%) |
提高绝对值 |
tfe |
mfe |
抛尾理论产率 |
|||||
tfe |
mfe |
tfe |
mfe |
tfe |
mfe |
tfe |
mfe |
|||||
7月17日 |
20.51 |
15.98 |
23.35 |
18.86 |
95.48 |
97.91 |
2.84 |
2.88 |
5.75 |
1.97 |
16.13 |
17.02 |
7月29日 |
14.60 |
9.62 |
21.62 |
16.41 |
86.15 |
97.00 |
7.03 |
6.79 |
4.83 |
0.67 |
41.84 |
43.14 |
7月29日 |
15.73 |
11.61 |
19.38 |
14.59 |
88.30 |
95.54 |
3.66 |
2.98 |
6.49 |
2.16 |
28.36 |
23.97 |
7月31日 |
18.99 |
14.25 |
21.97 |
17.24 |
95.07 |
97.64 |
2.98 |
2.99 |
5.26 |
1.74 |
17.83 |
19.29 |
平均 |
17.46 |
12.87 |
21.58 |
16.77 |
91.25 |
97.02 |
4.13 |
3.91 |
5.58 |
1.63 |
26.04 |
25.86 |
从考察结果看,干选矿入选平均品位为17.46%,经快速磁翻转高场强磁滚筒选别后,精矿品位达到21.58%,提速幅度为4.13%,超过2.0%的试验目标2.13个百分点;甩尾磁性铁为1.63%,小于2.0%的试验目标值0.38个百分点;干选抛尾产率为26.04%,比试验期间生产过程中的甩尾产率6.67%提高了 =26.04-6.67 \# "0.00" 19.37个百分点,超过试验目标提高5%的要求。
表3 露采矿入选考察结果
取样日期 |
给矿(%) |
精矿(%) |
尾矿(%) |
|||||||||
tfe |
mfe |
品位 |
回收率(%) |
品位提高绝对值 |
tfe |
mfe |
抛尾理论产率 |
|||||
tfe |
mfe |
tfe |
mfe |
tfe |
mfe |
tfe |
mfe |
|||||
8月12日 |
21.99 |
15.05 |
22.50 |
15.68 |
99.11 |
99.58 |
0.50 |
0.63 |
6.26 |
1.44 |
3.11 |
4.42 |
8月13日 |
22.91 |
17.56 |
24.18 |
18.17 |
98.01 |
99.61 |
1.27 |
0.61 |
6.39 |
1.83 |
7.14 |
3.73 |
8月14日 |
19.60 |
13.56 |
21.73 |
14.94 |
95.10 |
98.64 |
2.13 |
1.38 |
6.77 |
1.76 |
14.20 |
10.47 |
8月16日 |
19.83 |
12.94 |
23.66 |
16.31 |
91.06 |
96.02 |
3.83 |
3.37 |
7.49 |
2.16 |
23.68 |
23.82 |
8月18日 |
19.76 |
13.68 |
25.40 |
18.57 |
90.29 |
96.74 |
5.64 |
4.89 |
6.45 |
1.55 |
29.76 |
28.73 |
8月18日 |
21.77 |
14.79 |
25.34 |
18.47 |
95.14 |
98.09 |
3.58 |
3.68 |
5.79 |
1.32 |
18.29 |
21.46 |
平均 |
20.98 |
14.59 |
23.80 |
17.02 |
94.78 |
98.12 |
2.82 |
2.43 |
6.52 |
1.67 |
16.03 |
15.44 |
从考察结果看,露采矿入选平均品位为20.98%,经快速磁翻转高场强磁滚筒选别后,精矿品位达到23.80%,提速幅度为2.82%,超过试验目标2.0%的0.82个百分点;甩尾磁性铁为1.67%,小于试验2.0%的目标值0.33个百分点;露采矿抛尾产率为16.03%,比试验期间生产过程中的理论甩尾产率6.67%提高了 =16.03-6.67 9.36个百分点,超过试验目标提高5%的要求。
表4 地采矿入选考察结果
取样日期 |
给矿(%) |
精矿(%) |
尾矿(%) |
|||||||||
tfe |
mfe |
品位 |
回收率(%) |
品位提高绝对值 |
tfe |
mfe |
抛尾理论产率 |
|||||
tfe |
mfe |
tfe |
mfe |
tfe |
mfe |
tfe |
mfe |
|||||
7月22日 |
22.52 |
17.90 |
24.82 |
20.05 |
96.31 |
98.65 |
2.30 |
2.15 |
6.59 |
2.04 |
12.62 |
11.91 |
7月24日 |
22.45 |
16.55 |
24.99 |
19.13 |
96.53 |
98.50 |
2.55 |
2.58 |
5.86 |
1.68 |
13.30 |
14.79 |
7月25日 |
23.10 |
18.71 |
25.71 |
21.75 |
96.42 |
98.22 |
2.61 |
3.04 |
6.19 |
2.15 |
13.37 |
15.49 |
7月26日 |
21.78 |
17.59 |
25.10 |
20.60 |
95.33 |
98.51 |
3.32 |
3.01 |
5.90 |
1.65 |
17.27 |
15.89 |
平均 |
22.46 |
17.69 |
25.15 |
20.38 |
96.14 |
98.47 |
2.69 |
2.69 |
6.13 |
1.88 |
14.14 |
14.52 |
从考察结果看,地采矿石入选平均品位为22.46%,经快速磁翻转高场强磁滚筒选别后,精矿品位达到25.15%,提速幅度为2.69%,超过2.0%的试验目标0.69个百分点;甩尾磁性铁为1.88%,小于2.0%的试验目标值0.12个百分点;地采矿抛尾产率为14.14%,比试验期间生产过程中的理论甩尾产率6.67%提高了 =14.14-6.67 \# "0.00" 7.47个百分点,超过试验目标提高5%的要求。
5.2试验考察结论
从试验考察结果看,采用高场强快速磁翻转磁滚筒对干选、露采矿及地采矿石进行干选选别,在甩尾磁性铁控制为2.0%以下时,磁滑轮干选后精矿品位提高幅度分别达到4.13%、2.82%、2.69%,均达到大于2.0%的试验目标;磁滑轮甩尾理论产率分别完成26.04%、16.03%、14.14%,分别超过试验期间甩尾产率6.67%的19.37%、9.36%、7.47%,均达到超过5%的试验目标。
5 存在的问题
到目前为止,2系列快速磁翻转高场强磁滚筒已运行近3个月。由于磁系包角为360°,未设计卸矿区域,造成磁滚筒极易粘料,并造成卸料困难,使皮带下方积料现象严重。为保证磁滚筒正常、稳定运行,利用躲峰停机时间组织对滚筒表面粘料进行处理,每次处理视物料情况约5~15分钟左右,影响设备连续运行。
从现场情况看,目前2系列快速磁翻转高场强磁滚筒因滚筒带料,造成滚筒表面被磨损,目前筒体表面已有多处出现沟槽等伤痕,具体情况如下图所示:
图3 滚筒出现沟槽磨损照片图
图4 滚筒粘料照片图
从试验图中红色圈内物料可以明显看出,部分无磁性或弱磁性矿物颗粒因快速磁翻转向外层抛出,实行分选目的。
3试验目的
2系列安装使用ctx0812快速磁翻转高场强磁滚筒,在保证干选尾矿mfe≤2.0%的情况下,干选尾矿产率提高≥5%,干选精矿品位提高幅度≥2.0%。
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